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焦化行業(yè)煙氣低溫SCR脫硝中試研究

分類:行業(yè)熱點 > 大氣防治    發(fā)布時間:2018年6月6日 15:44    作者:來源:冶金焦化999     文章來源:北極星固廢網(wǎng)

氮氧化物是主要的大氣污染物之一,會引起酸雨、光化學(xué)煙霧等破壞地球生態(tài)環(huán)境和損害人體健康的一系列問題,危害嚴(yán)重,氮氧化物的治理是目前大氣環(huán)境保護中的重點和難點。2012年10月開始實施的國家標(biāo)準(zhǔn)《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171—2012)首次將焦?fàn)t煙囪排放的氮氧化物(NOx)列為我國焦化企業(yè)大氣污染物排放的控制指標(biāo),并規(guī)定自2015年1月1日起,現(xiàn)有及新建企業(yè)均要執(zhí)行500mg/m3(機焦、半焦?fàn)t),200mg/m3(熱回收焦?fàn)t)的氮氧化物排放濃度限值[1],引起焦化業(yè)界的普遍關(guān)注。


低溫SCR技術(shù)是采用較低溫度(小于300℃)[2]的條件下活性較高的催化劑,利用NH3將煙氣中的NOx還原為N2和H2O的技術(shù),一般采用尾部布設(shè)的方式,即脫硝裝置布置于除塵脫硫之后,與一般的高溫SCR技術(shù)相比具有能耗低、系統(tǒng)布置方便、催化劑使用壽命長、運行成本低等優(yōu)點,可有效避免傳統(tǒng)SCR技術(shù)的諸多不足,具有良好的工業(yè)應(yīng)用前景,是當(dāng)前國內(nèi)外煙氣脫硝技術(shù)研究的熱點。從國內(nèi)外低溫SCR技術(shù)的研究現(xiàn)狀來看,該技術(shù)工業(yè)化的主要障礙是低溫范圍內(nèi)活性不高、催化劑抗硫及抗水性能差、脫硝效率不穩(wěn)定等問題。

1.中試背景

焦?fàn)t在裝煤、推焦、熄焦及生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量煙氣,其成分非常復(fù)雜,其主要污染物為二氧化硫,二氧化碳,氮氧化物,多環(huán)芳烴、酚類、氰化物、硫化物、重金屬以及二惡英類等[4]。張?zhí)m英等[5]采用自制串聯(lián)采樣裝置,優(yōu)選出前處理方法,并用GC,GC/MS測定有機污染物,對焦?fàn)t煙氣進行全量有機污染物分析,共統(tǒng)計出12類,293種有機化合物。煉焦尾氣中污染物成分復(fù)雜,可能會導(dǎo)致催化劑中毒影響其脫硝活性。

目前,國內(nèi)焦化行業(yè)SCR脫硝技術(shù)的應(yīng)用較少,而日本早在20世紀(jì)80年代就將SCR脫硝技術(shù)應(yīng)用于東京鶴見工廠的焦?fàn)t煙氣NOx控制,通過中試和工業(yè)示范裝置的建設(shè)與運行,驗證了技術(shù)可行性,其使用TiO2-WO3-V2O5催化劑,適宜的反應(yīng)溫度為300℃,當(dāng)氨與NOx的摩爾比(NH3/NOx)為0.92時,NOx去除率(脫硝效率)可達(dá)90%[6]。

煉焦尾氣的排煙溫度一般在200℃以下,若采用低溫SCR脫硝技術(shù)處理煉焦尾氣中的氮氧化物可以有效減少能耗。目前國內(nèi)還沒有煉焦尾氣低溫SCR技術(shù)的應(yīng)用,對于低溫SCR催化劑的研究大都是在實驗室條件下進行的,采用模擬煙氣條件下研發(fā)出來的SCR催化劑不一定能夠用于實際的工況條件,要想研發(fā)出可工程化應(yīng)用的針對焦化行業(yè)煙氣的低溫脫硝催化劑,就必須不斷地把所研發(fā)的催化劑進行實際工況測試,故本文選取烏海某焦化廠煉焦尾氣進行現(xiàn)場中試,以測試選用的低溫SCR催化劑工況條件下的脫硝效率,驗證焦?fàn)t尾氣低溫SCR脫硝的可行性。

2.催化劑概況

中試選用四川大學(xué)國家煙氣脫硫工程技術(shù)研究中心自主研發(fā)的低溫SCR催化劑進行試驗。此催化劑經(jīng)實驗室條件驗證具有良好的抗硫和抗水性能。在120~250℃溫度范圍內(nèi),能保持99%以上的高NO脫除率。該催化劑不僅大大降低了SCR反應(yīng)的起活溫度,而且擁有較寬的溫度窗口和較高的反應(yīng)活性。

 

3.中試裝置


本低溫SCR脫硝中試的工藝流程如圖1所示,采用尾部布設(shè)低溫SCR工藝。流量計1控制進入脫硝中試裝置的煙氣量,煙氣經(jīng)除濕器后由電加熱器加熱。氨氣來源于液氨鋼瓶,由流量計2控制進入系統(tǒng)的氨氣量,以滿足中試設(shè)定的氨氮摩爾比。流量計3控制進入氨氣稀釋器的空氣量,稀釋后的氨氣在混合器中與煙氣充分混合后進入脫硝反應(yīng)器。低溫SCR催化劑裝填于脫硝反應(yīng)器中,反應(yīng)器內(nèi)徑0.3m,催化劑裝填高度約0.24m,催化劑層設(shè)有溫度探頭。中試采用德國SICK公司生產(chǎn)的S710多組分氣體分析儀對脫硝反應(yīng)器進出口的煙氣組分進行連續(xù)在線監(jiān)測。

4.實驗部分

4.1 參數(shù)選取

4.1.1 NH3與NO摩爾配比

在煙氣脫硝過程中,氨、氮的摩爾比即n(NH3)/n(NO)是一個重要的工藝指標(biāo)。NH3不足會導(dǎo)致SCR反應(yīng)不完全,脫硝效率不高,而NH3過高,不僅對SCR反應(yīng)不利,還會導(dǎo)致NH3逃逸率增加。通過現(xiàn)場實驗,n(NH3)/n(NO)為1是較為合適的比例,既保證了較高的脫硝活性,也不會引起較高的NH3逃逸。在氨、氮的摩爾比確定后,根據(jù)分析儀檢測的氮氧化物濃度,選取合適的噴氨量。

4.1.2 煙氣空速

 

煙氣空速值是SCR反應(yīng)的重要參數(shù),其含意是:單位時間、單位反應(yīng)器體積中的進料體積(按基準(zhǔn)狀態(tài)進行計量)。在反應(yīng)器內(nèi),空速過大,煙氣與催化劑的接觸時間短,NOx與NH3的反應(yīng)不充分,NOx的去除率低,難以達(dá)到允許的排放標(biāo)準(zhǔn);若空速過小,反應(yīng)器利用率過低,降低了經(jīng)濟效益。通過現(xiàn)場調(diào)試及試驗,本中試選定的最佳運行空速值為SV=3500h-1。


4.2 高負(fù)荷脫硝實驗

進入脫硝中試裝置的煙氣流量約為55m3/h,通過現(xiàn)場調(diào)試,選定催化劑層溫度為150℃進行脫硝中試。結(jié)合焦?fàn)t高負(fù)荷運行時的尾氣氮氧化物濃度,設(shè)定進入系統(tǒng)的氨氣流量為0.35L/min。中試裝置開啟2h后,催化劑層溫度上升并維持在150℃。由分析儀所得數(shù)據(jù)可計算出NOx去除率,即脫硝效率。圖2為反應(yīng)器進出口的NOx濃度,淺色柱的峰值對應(yīng)的是反應(yīng)器入口的NOx濃度,深色柱的高度為反應(yīng)器出口的NOx濃度。圖3為與圖2相對應(yīng)的高負(fù)荷運行脫硝效率圖。

 

由圖2可見,工況焦化煙氣中的氮氧化物濃度有較大波動,反應(yīng)器入口NOx濃度范圍為680~1030mg/Nm3。反應(yīng)器出口NOx濃度范圍為50~260mg/Nm3,出口濃度隨入口濃度的增加有所上升,脫硝效率在73%~94%范圍內(nèi),基本穩(wěn)定在83%左右。高負(fù)荷脫硝實驗結(jié)果表明中試所用低溫催化劑適合焦?fàn)t高負(fù)荷運行的焦化煙氣。


4.3 低負(fù)荷連續(xù)脫硝實驗

 

中試期間,由于焦化廠部分工段檢修,焦?fàn)t進入低負(fù)荷運行狀態(tài),尾氣中NOx濃度均值約500mg/Nm3,故對低負(fù)荷的煉焦尾氣進行連續(xù)脫硝中試。中試條件:進入脫硝中試裝置的煙氣流量55m3/h左右,催化劑層溫度150℃,進入系統(tǒng)的氨氣的流量0.2L/min。圖4為低負(fù)荷連續(xù)脫硝實驗脫硝率圖,圖示連續(xù)脫硝實驗運行時間為52小時。脫硝率在78%~98%范圍內(nèi),運行期間催化劑活性未出現(xiàn)減弱趨勢,實驗結(jié)果顯示選用的低溫催化劑可用于焦化煙氣的連續(xù)脫硝,并維持高的脫硝率。


5.結(jié)論及建議

(1)本低溫SCR脫硝中試,累計脫硝時間超過200h,脫硝效率基本在80%以上,說明選用的低溫脫硝催化劑滿足工況運行條件,該低溫SCR脫硝技術(shù)能較好的適用于焦化煙氣,建議在焦化行業(yè)進行工程化放大研究。

(2)工程設(shè)計時,應(yīng)優(yōu)化催化劑裝填方式,根據(jù)尾氣中氮氧化物的濃度變化,設(shè)置實時智能噴氨系統(tǒng),合理設(shè)計混合器結(jié)構(gòu)及混合器至反應(yīng)器的管道長度。

(3)催化劑是低溫SCR脫硝的關(guān)鍵,由于工程催化劑用量較大,需選擇合適的空速以確定催化劑用量,同時要解決催化劑的大型化生產(chǎn)問題。

 

(4)由于焦化行業(yè)化工產(chǎn)品工段有豐富的氨水,可通過設(shè)置蒸發(fā)器用其氨水作為還原劑來源,以節(jié)省成本,合理利用資源,但需設(shè)置除濕裝置,減少水分對催化劑脫硝性能的干擾。


來源:冶金焦化999 

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