摘要:以獨山子石化公司煉油廠單塔汽提裝置氨水罐為研究對象,分析了氨水罐在運行過程中含氨廢氣產(chǎn)生的原因,并結(jié)合國內(nèi)外含氨廢氣治理技術(shù),以及裝置實際運行情況,利用污水處理廠的大體量環(huán)境,將氨水罐內(nèi)氣相引入污水處理生物除臭系統(tǒng)進行處理,實現(xiàn)了治理含氨廢氣的目的,取得很好的環(huán)保效益和社會效益,具有較好的推廣價值。
隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的深入推進,能源資源消耗量持續(xù)增加,導(dǎo)致大氣污染防治壓力繼續(xù)擴大。PM2.5成因表明,一次和二次污染源幾乎覆蓋了煉化行業(yè)的全部主要大氣污染源,主要污染物包括SO2、煙粉塵、NOX、NH3和VOCS。PM2.5污染防控要求企業(yè)采取多污染物協(xié)同防控措施,促使企業(yè)全面提升大氣污染防治水平,特別是對行業(yè)特征污染物無組織排放的控制。再連同污染物排放達標升級、污染物減排約束性要求、相關(guān)規(guī)劃計劃要求,將對石油石化行業(yè)產(chǎn)生全面而深遠的影響。含氨廢氣不僅是一項重要的惡臭污染物,還是大氣細微顆粒物的重要前體物,已經(jīng)受到社會各企業(yè)的高度關(guān)注。中國石油獨山子石化公司煉油廠高度重視對廠區(qū)惡臭源的治理,不斷投入環(huán)保設(shè)施來降低各類污染物排放量,從而有效改善周邊大氣環(huán)境質(zhì)量。
1氨水罐概況及含氨廢氣產(chǎn)生原因分析
1.1氨水罐概況
獨山子石化公司煉油廠50萬噸/年酸性水汽提裝置主要承擔煉油老區(qū)各裝置排放酸性水的集中處理,采用單塔加壓側(cè)線抽出工藝,分為預(yù)處理單元、汽提單元、氨精制單元,主要產(chǎn)品為液氨,輸送至I催化脫硫脫硝裝置或外售。氨水罐是氨精制單元的重要設(shè)備,設(shè)計為100m3常壓拱頂罐,儲罐尺寸Φ5260×5876mm。
氨水罐主要作為裝置氨精制切液和液氨除油收儲罐,收儲介質(zhì)含有高濃度硫銨鹽溶液、油和液氨。氨水罐正常操作介質(zhì)為氨水和酸性水,罐頂氣相揮發(fā)組分主要為氨氣和硫化氫,經(jīng)過水封后高點排入大氣。在實際運行過程中易出現(xiàn)氨氣和硫化氫氣體溢出,污染大氣環(huán)境的現(xiàn)象。該罐目前是裝置正常運行狀況下的主要惡臭源之一。
圖-1氨水罐工藝流程
1.2氨水罐含氨廢氣產(chǎn)生原因分析
從圖1可知,氨水罐產(chǎn)生含氨廢氣的來源主要有三個方面:①預(yù)處理單元的除油器系統(tǒng)利用酸性水進行反沖洗操作,導(dǎo)致酸性水進入氨水罐,而酸性水中氨氮濃度近三年平均在7756.41~10262.1mg/L(表1);②氨精制單元進行的結(jié)晶切液、吸附切液、氨氣壓縮機除油、分油包除油、液氨儲罐除油切雜操作,以及收集異常狀態(tài)下氨系統(tǒng)安全閥起跳排放的氨介質(zhì),導(dǎo)致大量含氨介質(zhì)進入氨水罐;③在成品液氨外售充裝的過程中產(chǎn)生的氨氣泄放至氨水罐內(nèi)。綜合上述原因可以看出,氨水罐內(nèi)氨水極易飽和,從而導(dǎo)致大量含氨廢氣溢出,污染周邊大氣環(huán)境。嚴重時溢出含氨廢氣NH3濃度高達50mg/m3,威脅員工生命安全。
表1除油器出口酸性水氨氮濃度
2含氨廢氣治理方法及實施
2.1國內(nèi)外含氨廢氣治理方法
當前,對含氨惡臭氣體進行治理的方法主要有吸附法、燃燒法、生物處理法以及氧化法等多種方法。吸附法可以吸附含氨尾氣中氨和硫化氫,同時可以再生利用,是一種有效的處理方法。其中氯化鈣復(fù)合吸附劑吸附法處理含氨尾氣具有吸附量高、選擇性好、穩(wěn)定性好以及容易脫附等優(yōu)點[1]。
撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)了“低溫餾分油吸收-堿液吸收”工藝,處理酸性水罐頂惡臭氣相,實現(xiàn)污染物的減排和治理。該方法主要利用催化裂化分餾塔或常壓塔的粗柴油,經(jīng)過降溫后送入吸收塔,與酸性水罐區(qū)的排放氣進行逆流接觸,吸收油氣、NH3和H2S。
吸收塔頂氣進入二級堿液吸收,進一步去除H2S。該工藝NH3回收率可達60%~90%,H2S和有機硫化物回收率接近100%,總烴回收率可達95%,苯系物回收率90%~99%[2]。
洛陽分公司煉油污水處理裝置惡臭氣相主要為高濃度油氣,含有少量的H2S、CH4和NH3等。該公司采用了撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的“脫硫及總烴濃度均化-催化燃燒”技術(shù)。廢氣先經(jīng)過堿洗,脫除H2S和NH3;再進入裝有活性炭的吸附罐進行均化,最后進入催化燃燒單元進行處理。此催化燃燒工藝對H2S的去除率達100%,總烴的去除率達85%以上[3]。
生物法主要分為生物濾池法和生物滴率法,處理機理為惡臭氣體與生物表面水膜接觸并溶于水中;液相中的惡臭物質(zhì)作為營養(yǎng)物質(zhì)被微生物吸收;經(jīng)過新陳代謝,惡臭物質(zhì)被分解、利用和轉(zhuǎn)化。生物法可以處理成分復(fù)雜的惡臭氣體,總?cè)コ试?0%左右,不產(chǎn)生二次污染,運行成本低[4-5]。
2.2含氨廢氣治理方法的選擇
煉油廠第三聯(lián)合車間工業(yè)水30000Nm3/h生物除臭設(shè)施建于2011年,采用洗滌-生物濾床過濾聯(lián)合除臭工藝技術(shù),主要用于處理來自水處理裝置2000m3隔油池、2500m3均質(zhì)池、5000m3均質(zhì)池污水中無序排放的惡臭氣體。裝置建設(shè)投用至今,除臭出口廢氣中的主要指標硫化氫、氨氣、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、臭氣濃度均滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)和《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)的要求,運行效果較好。
30000Nm3/h生物除臭設(shè)施實際運行平均處理量為20000Nm3/h,存在較大的處理余量。結(jié)合裝置實際運行情況、可行性和經(jīng)濟性,確定利用污水廠的大環(huán)境,將氨水罐含氨廢氣引入污水廠臭氣集氣系統(tǒng),稀釋后進入30000Nm3/h生物除臭設(shè)施處理(圖2)。
2.3含氨廢氣治理方法的實施
根據(jù)裝置實際運行情況,進行了如下改進措施:①更換預(yù)處理除油器系統(tǒng)濾芯,以提高除油效果,降低除油器系統(tǒng)反沖洗頻次;②、將兩級結(jié)晶罐原有石棉保溫拆除,更換新保溫,以提高裝置關(guān)鍵參數(shù)結(jié)晶罐溫度的控制效果;③、在液氨進成品液氨罐之前,增加液氨提純設(shè)施,以提高液氨質(zhì)量,減少液氨罐除油切雜頻次。④、優(yōu)化液氨充裝操作,將充裝時產(chǎn)生的氨氣由進入氨水罐改輸送至氨蒸發(fā)器,依次進入氨氣緩沖罐后,再進入氨氣壓縮機循環(huán)處理。⑤、將氨水罐頂原有呼吸閥拆除,罐頂增加抽出管線至污水處理系統(tǒng)2000m3隔油池入口(圖3),將罐內(nèi)揮發(fā)溢出氣相引至臭氣集氣系統(tǒng),進入除臭設(shè)施進行處理。⑥、考慮到氨水罐現(xiàn)有水封罐無正負壓功能,在氨水罐罐頂增加超壓、負壓壓力平衡設(shè)施,以滿足超壓負壓條件下氨水罐安全運行要求。⑦、氨水罐內(nèi)增加混合分布器、新水噴淋設(shè)施,消減氨介質(zhì)排放過程中罐體震動和溶解虹吸防凍問題,消除運行安全隱患。
3含氨廢氣治理效果分析
經(jīng)過改造,主要取得了如下方面的效果:①、除油器系統(tǒng)更換濾芯后,除油器反沖洗頻次由每兩天一次降低為每周五一次,有效降低了氨水罐內(nèi)的氨氮和硫化物濃度;增加液氨提純設(shè)施后,成品液氨油含量降低,提高了液氨質(zhì)量,減少了液氨儲罐向氨水罐切液除雜的頻次;更換新保溫后,兩級結(jié)晶罐切液至氨水罐頻次下降;充裝時產(chǎn)生的氨氣由進入氨水罐改輸送至氨蒸發(fā)器,再進入氨氣壓縮機循環(huán)處理,進一步降低了氨水罐氨負荷。這一系列的工藝優(yōu)化,大大減少了氨水罐內(nèi)含氨廢氣的濃度,為后續(xù)生物處理提供了保障。
②、將氨水罐內(nèi)氣相引入污水處理廠除臭系統(tǒng)進行處理后,從實際運行情況來看(表2),氨水罐周圍環(huán)境質(zhì)量實現(xiàn)大幅提升,為員工的生命安全提供了保障,產(chǎn)生的環(huán)保效益和社會效益顯著。
4結(jié)語
隨著現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴大,生產(chǎn)加工工藝越來越精細化和復(fù)雜化,必然導(dǎo)致污染物總量持續(xù)增加,而國家環(huán)保法規(guī)的要求越來越嚴格,要徹底根治含氨廢氣對大氣環(huán)境質(zhì)量的影響,還需要采用新方法、新技術(shù)從源頭上進行治理,實現(xiàn)全過程減排。
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