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二次風(fēng)調(diào)節(jié)對(duì)垃圾CFB鍋爐燃燒的影響

分類:固廢觀察 > 固廢處理    發(fā)布時(shí)間:2019年1月25日 18:49    作者:    文章來源:北極星固廢網(wǎng)

垃圾CFB鍋爐作為垃圾發(fā)電廠的爐型之一,擁有很多的優(yōu)點(diǎn),但也存在著排渣困難、難以實(shí)現(xiàn)CO達(dá)標(biāo)排放等問題。本文通過對(duì)某垃圾CFB鍋爐的技改經(jīng)驗(yàn)總結(jié),提出了一種簡(jiǎn)單有效的解決思路。

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1鍋爐設(shè)計(jì)基本參數(shù)

國(guó)內(nèi)某垃圾電廠一期裝機(jī)規(guī)模為 2×400 噸/日垃圾焚燒鍋爐+2×12MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,2014 年正式投產(chǎn)。鍋爐為兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐,型號(hào)為:TG-55/5.3-LJ-400,單臺(tái)鍋爐日焚燒垃圾量 400 噸,設(shè)計(jì)燃料為垃圾(1550KCal/Kg)、油頁巖(1200Kcal/Kg)、煤(5639Kcal/Kg),垃圾、油頁巖、煤的質(zhì)量比率為 400:160:48,鍋爐設(shè)計(jì)熱效率為——80% 。

2鍋爐燃燒系統(tǒng)簡(jiǎn)介

2.1 鍋爐采用異重流化床燃燒方式和高溫分離器循環(huán)返料的燃燒系統(tǒng),該系統(tǒng)由爐膛、物料分離收集器和返料器三部分組成。爐膛由膜式水冷壁組成,下部是密相區(qū),是一個(gè)下小上大的倒錐形流化燃燒段結(jié)構(gòu)。底部為水冷布風(fēng)板,布風(fēng)板尺寸為1.57×6.17m;爐膛上部為稀相區(qū),爐膛斷面擴(kuò)展到 4.03×6.33m。

2.2 給料口、二次風(fēng)口均布置在密相區(qū)內(nèi)。設(shè)計(jì) 1 個(gè)垃圾給料口、3 個(gè)輔助燃料口(煤、油頁巖),入口均布置在水冷壁前墻;二次風(fēng)口分 3 層布置,共 12 個(gè),分別布置在左右兩側(cè)水冷壁。

3鍋爐運(yùn)行存在的主要問題

在實(shí)際運(yùn)行中,鍋爐并沒有摻燒油頁巖,入爐垃圾的熱值在950Kcal/Kg 左右,入爐煤的熱值在 4500Kcal/Kg 左右,故實(shí)際使用燃料與設(shè)計(jì)偏差較大。經(jīng)過不斷的技術(shù)改進(jìn),鍋爐運(yùn)行中存在的問題基本得到解決,但仍存在著燃燒不充分、CO排放超標(biāo)等問題。

4原因分析

針對(duì)鍋爐燃燒不充分,CO 排放超標(biāo)的問題,我們分別從爐膛溫度、垃圾質(zhì)量、二次風(fēng)的擾動(dòng)三個(gè)方面進(jìn)行分析,并試圖找出解決問題的方法。

4.1 爐膛溫度對(duì)鍋爐燃燒的影響

提高爐膛溫度,會(huì)提高燃料的燃燒速度,促進(jìn)鍋爐的充分燃燒。但通過試驗(yàn)證明這一方法并不能問題。

4.2 垃圾質(zhì)量對(duì)鍋爐燃燒的影響

通過垃圾分揀、破碎與堆放發(fā)酵等工作,可以控制入爐垃圾的顆粒度及提高熱值,以促進(jìn)鍋爐的充分燃燒。但通過試驗(yàn)證明這一方法仍不能解決問題。

4.3 二次風(fēng)擾動(dòng)對(duì)鍋爐燃燒的影響

合理的二次風(fēng)配比,保證二次風(fēng)對(duì)垃圾的擾動(dòng)、摻混及對(duì)密相區(qū)供氧,會(huì)促進(jìn)鍋爐的充分燃燒。但通過試驗(yàn)證明這一方法仍不能解決問題。

4.4 主要原因

經(jīng)過認(rèn)真分析,我們認(rèn)為應(yīng)該是二次風(fēng)口的布置不當(dāng)是主要原因。該型鍋爐垃圾給料口布置在鍋爐前墻中央,燃燒中心在爐膛中央的密相區(qū),二次風(fēng)口布置在鍋爐左右側(cè)墻,距離爐膛中心大于 3m,二次風(fēng)穿透物料層到達(dá)爐膛中央是有難度的。如此推測(cè),二次風(fēng)上部的密相區(qū)中央應(yīng)該處于缺氧燃燒狀態(tài)。

為此,我們做了一個(gè)測(cè)試,取密相區(qū)上部的爐膛中央(高于上層二次風(fēng)標(biāo)高 1 米)的煙氣作氧量檢測(cè),并與過熱器出口位置的氧量檢測(cè)值進(jìn)行對(duì)比。具體過程如下:逐步提高二次風(fēng)母管壓力,從2000Pa 提高到3500Pa,并保持過熱器出口位置的氧量檢測(cè)值在8——14 之間,觀察密相區(qū)上部氧量檢測(cè)值的變化情況。結(jié)果顯示,密相區(qū)上部氧量檢測(cè)值均在 0——2 之間.試驗(yàn)證明密相區(qū)燃燒中心區(qū)域處于缺氧燃燒狀態(tài),二次風(fēng)未能有效發(fā)揮擾動(dòng)燃料與補(bǔ)充氧量的作用。故二次風(fēng)口布置不當(dāng)是造成鍋爐燃燒不充分的主要原因。

5改造方案

確定二次風(fēng)口布置不當(dāng)是鍋爐未能充分燃燒的主要原因后,我們參考了李斌的循環(huán)流化床鍋爐二次風(fēng)布置,制訂了如下改造方案:

5.1 在前后墻水冷壁共增加 14 個(gè)二次風(fēng)口,分四層布置。此布置的二次風(fēng)口距爐膛中心為 1——2 米,與原布置相比,新布置的二次風(fēng)射流遇到的阻力會(huì)大幅減少。

5.2 改變二次風(fēng)噴口及射入爐膛的角度,加強(qiáng)二次風(fēng)的擾動(dòng)、摻混的力度。

6技改后的調(diào)試及結(jié)果

在該鍋爐大修期間,我們完成了二次風(fēng)口的改造。在調(diào)試中,通過調(diào)節(jié)各二次風(fēng)門的開度,取到了一系列的試驗(yàn)數(shù)據(jù),由此確定了不同狀況下一、二次風(fēng)的配比原則。在隨后的正常運(yùn)行中,在垃圾給料均勻的情況下,可以實(shí)現(xiàn) CO 的達(dá)標(biāo)排放,煤耗下降 30% 以上。

結(jié)語

通過技改后的運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,合理的二次風(fēng)配比,不但有助于實(shí)現(xiàn)煙氣CO的達(dá)標(biāo)排放,也可以有效降低摻煤比。通過二次風(fēng)的改造來實(shí)現(xiàn)鍋爐的充分燃燒,是一種投資費(fèi)用較少的解決方法。


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